地址:中国-郑州-南阳路216号
传真:+86-371-67878896
电话:+86-371-63759558 - 67878986
邮箱:huanqiuzg@gmail.com
网址:http://www.shuinifenmo.com
棒磨机在水泥粉磨及水泥厂中预粉磨水泥熟料技术-粉磨网 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随着回转窑径的扩大,产质量不断提高,我厂主机生产能力出现了不平衡。水泥粉磨系统现有的3台磨机(Φ1.83m×6.4m开路磨2台,Φ1.83m×7m闭路磨1台)总产只有22t/h,严重影响了生产。为此,我厂决定对其进行技术改造,实现增产节能目的。
表1数据表明:棒磨在预磨物料时,能控制产品粒度的均齐性,另外对物料具有选择性粉碎和良好的筛分作用,即钢棒首先粉碎粒度大的物料,后预磨小块物料,从而避免了物料的过粉碎现象,提高了粉碎效率。
2.2 球磨机的增产与节能 众所周知,降低人磨物料粒度对产量的影响较明显。由表1可知,熟料经预粉磨后,人磨物料粒度得到了大幅降低,<2mm的料径已占90%以上。为了适应这一变化,我们对球磨机内部结构及级配也作了相应改造和优化。改前后球磨机的产量与电耗指标见表2。 表2 改造前后磨机产量、电耗对比
由表2可见,采用棒磨后,系统的增产、节电效果显著。另外,入磨物料粒度的缩小,使钢球平均球径由原来的76.3mm降低到现在的39.2mm,取消了大钢球,减轻了对磨机衬板的冲击力,延长了衬板的寿命,降低了研磨体的消耗。同时磨机噪声的下降也改善了工人的操作环境。 由表2可见,采用棒磨后,系统的增产、节电效果显著。另外,入磨物料粒度的缩小,使钢球平均球径由原来的76.3mm降低到现在的39.2mm,取消了大钢球,减轻了对磨机衬板的冲击力,延长了衬板的寿命,降低了研磨体的消耗。同时磨机噪声的下降也改善了工人的操作环境。 3 几点体会 系统改造总体上是成功的,但是由于已有条件的限制,也存在一些不足。 3.1 熟料库容量过小 改造后,两台窑各只有两个熟料储库,总储量分别为807t、1240t。由于棒磨的台时产量高,运行时熟料储存时间过短,导致进入棒磨物料温度偏高,石膏脱水,不利于水泥质量,且停磨待料周期频繁,不利于设备的安全运转。 3.2 棒磨前未设置磨头仓及计量秤 因为水泥配比不如生料配比精确,一般厂家库底下料采用电磁振动给料机,因其无计量功能,而库压对物料流影响又较大。为了控制入磨料配比和流量,有必要在磨前设置磨头仓,配备计量秤。这样做不仅有利于稳定给料,使棒磨在正常工况下运行,特别是避免棒磨因喂料频繁波动,造成乱棒事故,而且有利于标定磨机台时产量,使工厂、车间成本考核做到有据可依。 3.3 预磨后的物料不易输送 预磨后的物料已成粉状,容重大,测定值为1.65~1.97t/m3,故输送较困难。我厂曾采用过刮板和皮带输送机。后者转运点粉尘大,要加收尘,增加投资。前者粉尘小,但磨损严重,且若突发事故,刮板机内存有物料,易结硬,造成开机时拉断刮板或烧电机。笔者认为,在工艺条件允许时,采用磨损小,密封性好的输送斜槽比较好。 3.4 棒磨大小齿轮异常磨损 棒磨在投入运行不到2个月时间,就出现大小齿轮异常磨损,且较严重。经全面细致的分析,可能有以下几点原因:①润滑油使用不当;②齿轮材质不符合要求;③棒磨机的冲击力过大;④喂料不均。 当时我们做了鉴定,齿轮材质无问题,齿表硬度达到设计要求。但油质化验报告表明所用油品不符合说明书要求,为此及时更换了4号开式齿轮油。喂料不均也尽快得到了解决。至于棒磨冲击力大的问题,当时我厂组织厂院三方同志到铜陵选矿厂考察了Φ2.9m×3.96m湿法棒磨机以寻求答案。发现这台磨机同样地振动强烈,冲击力大,而齿轮无不良现象。不过齿轮润滑方式不同,该厂采用喷雾式润滑,我厂采用浴油润滑。说明棒磨的冲击力大是其固有特点,是由钢棒运动所决定的,无法消除。 4 结束语 综上所述,利用棒磨预磨熟料的改造工作是成功的。与其它方案相比,它比破碎机方案可靠,比辊压机方案省钱,比球磨机方案节电。棒磨机预粉磨工艺在我厂的成功应用,为老企业磨机增产、节能又开辟了一条新的途径。如其遗留的大小齿轮磨损问题能得到妥善解决,这一改造增产方案一定会给企业带来更多的经济效益。 ------------------------------------------------
|