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2600t/d新型干法水泥生产线水泥设备的配备为设计 |
主机配置 表1.水泥厂主机设备配置表: 3.主要生产工艺设计特点 3.2原料磨及废气处理 从预热器排出的高温废气,经高温风机后一部分进入原料磨作为烘干热源,剩余部分经增湿塔降温后进入窑尾电除尘净化后排入大气中。电除尘器收下的粉尘可直接入窑,也可经斗提机入生料均化库。 3.3熟料烧成 窑尾预热分解系统由单系列低压损五级旋风预热器加在线分解炉组成。为了降低系统阻力,优化了各级预热器的断面风速、内筒直径及深度,采用大蜗壳、短柱体形式的进口结构,确保一级筒出口阻力小于4800Pa。分解炉采用大容积、高长径比的管道式结构,为了适应当前市场上煤质较差的情况,分解炉设有四个燃咀位置,可根据煤质灵活调节。 熟料冷却采用南京羚羊开发的新型控制流篦冷机,前端高温区采用倾斜固定篦板+空气炮组合结构,既降低了设备故障率,又避免了“堆雪人”现象;采用了计算机模拟工况设计,在篦床纵横向根据料层厚度分布不同,熟料粒度和温度区域不同的特点,分别进行了合理的细化供风,确保气固两相热交换的有效和稳定。 3.4煤粉制备 3.5水泥粉磨 ② 斜槽堵料。由于雨雪季节原料水份大,空气湿度大,环境温度低及没有烘干热源原因,原料磨刚投料时,出磨斜槽和粗粉回料斜槽经常堵料,导致原料磨系统不能连续正常生产。 ③ 原料磨粗磨仓出料篦板断裂。原料磨刚投入生产约一周以后,粗磨仓出料篦板出现裂纹和断裂现象,钢球随物料一起进入斜槽,严重影响了正常生产,每次出现篦板断裂后,现场机修人员都进行了补焊处理,但只能正常运行8小时左右,2005年2月初,重新更换安装了约三分之二的篦板后才彻底解决。 ④ 篦冷机曲轴胀紧套拉坏。在试生产初期,出现了一次由于料床物料过多导致篦床“压死”,强行启动篦床运行后,引起曲轴胀紧套拉坏,被迫停窑了3天。 ⑤ 给排水管道及阀门冻裂。调试时正好处在冬季最冷的时候,最低气温在零下6~8℃,由于调试时设备时开时停,循环冷却水温度比较低,虽然采取了一定的防冻措施,但仍然冻裂了相当数量的管道和阀门,对试生产工作带来了一定的困难。 ⑥ 三级筒下料管结皮堵塞。在整个2个月的试生产阶段,因系统结皮堵塞而影响生产的现象只发生了一次。堵塞的具体部位在四级筒撒料箱至三级筒下料翻版阀,清除结皮堵料后,在此部位加装一个空气炮,定时清堵,至今此处再没有发生过堵塞。 5.结语 ----------------------------------------------------- |