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矿渣立磨电气安装-矿渣立磨主电机油站维护-水泥粉磨网 |
生料制备电气控制系统组成如下:(1)原料配料组:石灰石、铁矿石、硅石经五级皮带输送,通过除铁器、金属探测仪的除铁,由锁风喂料机入磨;(2)选粉机组:经研磨后,成品生料由尾排风机经选粉机带至汇风箱进行初步沉降;(3)吐渣组:磨机内金属、大块物料将沉降到喷口环下排出经振动输送机、除铁器、提升机循环入磨再次粉磨;(4)收尘组:出汇风箱的含尘气体经电收尘收集,汇风箱、电收尘所收集的生料经分隔轮下料器出料;(5)粉煤灰组:粉煤灰经秤、提升机汇同下料器出料由风机、生料提升机进入生料库 矿渣立磨电气,立磨电气安装,矿渣立磨主电机油站,电机油站维护 主电机油站运行远程开启(备妥) 主电机润滑站 主减控制电源监视(常闭) 具体报警值如下,可以在现场控制柜修改报警参数,以现场油站实际参数或油站厂家说明书为准,下面参数仅作为参考。 矿渣立磨电气,立磨电气安装,矿渣立磨主电机油站,电机油站维护 五、立磨其它电气元件控制说明 矿渣立磨电气,立磨电气安装,矿渣立磨主电机油站,电机油站维护生料制备的 TRM25型立磨配备有 YC 21/7.5/2×9/0.4 型电收尘器,过滤面积60 m2,处理风量150 000 m3/h。自投产以来,经常出现阴极振打磁瓶断裂,阻尼电阻烧断,变压器高压侧磁瓶处打火放电,二次电压高,二次电流低,收尘效果差等故障。近年来,我们从调整粉磨工艺参数,加强电收尘器本体的运行管理与维护入手,取得了较为明显的效果,电收尘器排放浓度低于100 mg/m3,故障率大幅度降低。 1 合理调整粉磨工艺参数,改善电收尘器工况在调整粉磨工艺参数方面,我们主要从降低出磨风温和磨内喷水两个方面进行。造成电收尘器二次电压高(7.5~7.6万伏)、二次电流低(<150 mA)、收尘效果差的原因,在排除了电收尘器超负荷运行(实测电收尘器入口浓度24~26 g/m3)、极丝极板毁损变形、振打效果差等因素后,粉尘比电阻便是一个关键因素,而烟气的温度和湿度是影响粉尘比电阻的两个重要方面。我们通过长期摸索,总结出了保持出磨风温稳定在70~75 ℃,出磨生料水分稳定在0.5%~0.6%这一个控制指标。按照这个控制指标,根据入磨物料水分波动情况和粉磨状况,合理调整入磨风温和适当进行磨内加水。在干旱季节,当入磨物料平均水分<4%的时候,开启磨内喷水装置,使磨内物料水分含量稳定在6%~7%,既稳定了粉磨料床,减少了磨机的振动,又进行了烟气调质,降低了粉尘比电阻,使电收尘器在本体各项装置工作正常情况下,两个电场二次电压达到7.6万伏,二次电流分别达到250~280 mA和200~230 mA,电收尘器达到了一个较为满意的效果,排放浓度稳定在80~90 mg/m3。 -------------------------- |