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不漏料篦式冷却机改造技术-水泥粉磨网 |
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篦冷机发展的最新技术,最新开发成功了一种新的冷却机即不漏料式冷却机,并已为国内六家水泥工厂冷却机的改造提供了该项技术服务。
4.1 利用复合式冷却技术改造单冷机 针对上述问题,该厂决定采用北京四方联公司复合式冷却机和复合式密封专利技术。改造用了9天的时间完成。仅应用上述技术,熟料产量由改造前的23~24t/h提高至26~27t/h,热耗由改造前的1800 kcal/kg熟料降至1460kcal/kg熟料。改造前后效果对比见表1。
LN水泥厂为日产2000t熟料的水泥生产厂,篦冷机原是第二代富勒型篦式冷却机,采用孔式篦板、分室供风,投产运行十几年来,一直存在操作料层较薄、出料温度较高、篦板寿命短等问题。后对窑头罩改造后,三次风的取风点从篦冷机改至窑头罩后,篦冷机的上述问题更为突出,且有“红河”现象出现,严重影响了烧成系统的稳定运行。 后该厂对烧成系统实施全面的技术改造,并由北京四方联公司对篦冷机进行了换代改造,第一段篦床全部采用鱼骨形充气梁分区供风、高阻力篦板、低漏料篦板和侧吹篦板等第三代篦冷机技术;第二段篦床仍采用分区供风、孔式篦板技术,只对风机参数进行了调整。 (1)、主要改造项目 b、第一段篦床后部第8~28排篦板为固定活动篦床,其中固定充气梁共计11排,活动充气梁共计10排,两种篦板相间布置,活动充气梁固定在活动框架上。所有充气梁均为箱形结构,内部分割成若干个空气通道,活动充气梁固定通风管之间采用可挠伸偏转装置来连接,该装置既可满足活动篦板往复运动时密闭不漏风,又能克服篦床沉降、跑偏等现象。篦板进风压力8000Pa、出口风压700~800Pa,风速35~36m/s,可满足500~600mm厚料层操作的要求。 为避免“红河”现象的发生,在第一段篦床的细料侧加装了侧吹篦床,以充分冷却高温细料。侧吹篦板的出风口是向上倾斜的,倾角则正好保证能够吹向红料区,提高冷却效果,并减少了对底部冷却风的影响。 |