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水泥粉磨站中央控制室DCS控制系统的应用-水泥粉磨网 |
水泥粉磨站中央控制室选型时考虑以下原则:控制系统在技术上应该是成熟、先进和可靠的,并易于维护;所有模块应具有带电插拔的功能,接线方便,具备扩展功能;具备良好的网络通讯能力和标准的对外通讯接口;要求在技术上与工程进度同步,即技术人员不需要培训就可以熟练地工作,并与全公司整体工控技术保持统一。因此,确定使用西门子公司的S7—400系列产品。 1.2 水泥粉磨站硬件配置及要求 1)操作站采用2台DELL工控机,2台操作站互为冗余热备,与现场站采用对等网方式通讯。系统数据库要求为全局数据库,所有变量及标签均可以系统范围共享,并通过各自的键盘能进行独立的操作。 2)操作界面、系统报警信息及事件记录为中文,要求画面整齐、美观。具有生产报告、事件报告、报警报告、参数曲线及报表生成等功能。 3)考虑操作系统的稳定性,操作站(OS)采用Windows 2000中文操作系统,提供友好的应用软件编程环境。 4)操作站与现场控制站通讯速率≥l0Mbps,流程图中状态更新时间<1.5s,画面切换或刷新时间<1s (包括动态和静态数据)。 1.3 工程师站及工程师站编程软件要求 工程师站选用DELL笔记本电脑,能完成软件编制、组态和调试等工作。工程师站通过数据通讯网对系统的程序、参数等进行在线/离线远程组态或修改、开发并监视系统的运行。 1.4 现场水泥粉磨站控制站 1)系统具备丰富的功能模块和软件包,能完成数据采集处理、回路控制和顺序控制等。 2)外围设备提供与接受的I/O信号类型为:模拟量为4~20mADC信号制式;模拟量输出模块的负载能力不小于500Ω,开关量模块为24V电源。 3)考虑到接线的方便以及抗干扰的能力,要求每个开关量模件输入、输出控制点数不超过32点并具有通道隔离功能,每个模拟量模件输入、输出控制点数不超过8点并具有通道隔离功能。 1.5 下位机PLC系统 编程软件采用新版本的汉化SIEMENS WinCC 6.0;编程语言采用Step7—5.3版本,机架为SIMATICS7 2 DCS控制系统的特点 1)很多设计中,控制站被放在了中央控制室,上位机与下层要设立多个通讯接口。而我们在水泥粉磨站房设立一个控制站,将现场所有的输入输出点集中到水泥磨房,经过一根四芯光缆进行通讯,从而通过水泥磨房控制站实现中央控制室对现场设备的控制。采用光纤工业以太网,保证了与现场控制站信号传输的可靠性,减少了中控室至现场的控制电缆,将信息控制中心放到现场,减少故障点,在投资上也节约资金。 2)从水泥磨房至各工序的控制通讯采用了Profibus-DP总线,这样系统的组成比较简洁,既满足了生产线控制系统的要求,又可靠经济。 3)设立中控室的接口时考虑了后期扩建的可能性,利用交换机留有二期工程的网络接口。由于采用工业以太网结构,所以系统的开放性、可扩展性都很好,为以后的发展和信息管理接口留有充分余地。 水泥粉磨站DCS控制系统见图l。
图l 水泥粉磨站DCS控制系统图 3 系统的修正与完善 在后期设计组网时我们对先期投产的DCS系统存在的不足和问题进行了修正与完善,但是系统的组成模式基本没变。 1)75万t水泥粉磨站在2005年6月投产后,由于在做流程图时考虑组态和更改画面方便,中控室上位机使用了CAD软件制作的控制流程操作画面,但在实际使用中,显示屏的画面显得不美观也不明亮,操作员看画面参数时比较费力,所以在2006年初投产的2个100万t粉磨站的组态时使用了西门子软件图库中的图标,使用中尽管感到其图库中的图标不丰富,特别是在做圆库、风机等图标时,画面不能令人满意,但比CAD作图画面要方便、美观一些。 2)为了方便中控室操作员的操作,l00万t水泥线操作画面增加了磨机启动300s倒计时画面和连锁信号,这样在磨机启动过程中只要出现信号错误,比如磨机减速器的限位开关不到位,或润滑油泵压力、磨机高压开关合闸信号错误等,倒计时就停止,从而解除启动。这样避免了过去磨机启动信号发出后盲目等待磨机启动,启动不了后才会发现并再去查找原因的弊病。 4 系统调试运行情况 1)除了产量、设备规模有点差异外,3个粉磨站的工艺流程和设备配置、开关量、模拟量都是相似的。由于在调试中上、下位机点对点的调整,关键是系统冷调和模拟联动时要不留隐患,设计上除了设备连锁启停关系外,工艺上没有需要PID调节的回路,所以系统相对比较简单。因此,几个粉磨站在DCS控制系统调试运行中,基本上一次试车成功,从系统的应用程序到操作系统没有发现问题。 2)调试运行中,现场出现的问题较多,如宿迁粉磨站PLC接线问题引起跳车,阜阳粉磨站辊压机模拟量信号在现场受干扰,供货厂家没考虑加信号加隔离器等。
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