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3.0m×88.65m湿法回转窑水泥生产线湿磨干烧生产线存在的问题

某水泥厂原有4条Φ3.0m×88.65m湿法窑水泥生产线,配套5台Φ2.2 m×llm湿法生料磨。2003年,该厂新建l 500t/d湿磨干烧生产线替代4条水泥生产线湿法线,保留前端的原料生产和后端水泥磨、包装机等生产设施。经过2年的运行,新建生产线年平均产量为l 700t/d,运转率85%,熟料3d和28d抗压强度平均值分别为30MPa和59MPa,与湿法线相比,熟料质量明显上升,尤其是3d抗压强度上升2MPa;实物煤耗下降了56.8%,取得了良好经济效益。但该生产线还存在一些问题,制约了运转率的进一步提高,通过不断摸索和改进,取得了良好效果。
1  湿磨干烧系统主要水泥生产线设备
    新建湿磨干烧水泥生产线与原4条湿法生产线是平行布置的。目的是尽量利用原先的料浆生产和输送系统、煤粉粉磨系统以及熟料储库,新建熟料入储库的输送系统。系统的主要设备性能参数见表l。
表1  湿磨干烧生产线主要设备性能参数
设备名称 数量 规格型号 技术性能参数

设备名称

数量

规格型号

技术性能参数

技术指标

参数

圆盘式真空过滤机

3

GPl80-9

过滤面积/m2

180

烘干破碎机

1

PCG3026

生产能力/(th)

110

窑尾电除尘器

1

S145-00

处理风量/(m3h)

340000

窑尾高温风机

1

W6-2X39-1-2051

处理风量/(m3h)

340000

三级预热分解系统

1

CDCSl523

生产能力/(t/d)

1500

回转窑

1

Φ3.5m×54m

生产能力/(td)

1500

篦式冷却机

1

LBTFl700

生产能力/(td)

1700

熟料链斗机

1

CYl71-SM

生产能力/(th)

75

多通道燃烧器

l

HP-A

燃煤量/(th)

0-8

煤粉计量秤

2

波特兰KXI-II

计量范围/(th)

010

窑头电除尘器

1

EE7531

处理风量/(m3h)

200000

 
2  存在的问题
2.1圆盘式真空过滤机
    1)原设计3台真空过滤机(以下简称过滤机)2台使用,l台备用。由于矿山存在大量低品位的石灰石和土夹石,随着回转窑生产能力的提高(达到1700t/d以上),正常生产时需要开3台真空过滤机。有时3台过滤机产量均较低,即使提高其转速也难以满足回转窑正常生产的料饼供应;有时也出现单台过滤机产量较低问题。
    2)过滤机滤布的使用寿命为2~3个月,更换滤布时,停用l台过滤机,使得回转窑供料不足。
    3)吸滤后的废水含有泥浆,如果直接排放,不仅堵塞排水沟,而且污染环境;如果排进料浆搅拌池,会使得料浆水分增加,影响过滤机的吸滤性能。
2.2  烘干破碎机锤头
    料饼由皮带机送入烘干破碎机进行烘干打碎,由于高温和物料共同作用,破碎机锤头使用3~4个月后,磨损严重(见图lb),需要停窑更换;由于其运行周期不能与回转窑的检修同步,增加了停窑检修次数,影响回转窑的运转率。
 
图1  烘干破碎机锤头示意
2.3  高温风机叶片
    根据现场测定,入高温风机的粉尘浓度超过100g/m3(设计粉尘浓度为80g/m3),高温风机的风叶和壳体磨损较快。生产初期,风叶可以使用4个月,随着时间推移,弯头处风管磨损,系统存在漏风现象,运行40~60d风叶就会因磨损出现不平衡,产生震动,需要停窑堆焊耐磨层。
    为提高风叶的耐磨性,曾在风叶上贴耐磨陶瓷片。但使用仅7d,因陶瓷片脱落,造成风机运行不平衡,只得停窑重新对风叶堆焊耐磨层。
2.4  三次风调节阀
    三次风调节阀一般在检修现场浇注浇注料。由于受到高温侵蚀和磨损,其正常使用周期为6个月。
2.5  窑口浇注料
    窑头缩口处采用焊锚固件浇注浇注料方法,因高温侵蚀和磨损,该部位的使用寿命只有4-6个月。为延长其使用寿命,曾多次更换浇注料种类和品牌,但没有明显改善,与回转窑的大修周期不能同步。
3  改进措施
3.1提高过滤机的过滤性能
    1)如果出现多台过滤机过滤性能下降,原因是料浆中含土料过多所致,此时要尽快改变配料方案,采取高品位的石灰石和提高硅质原料使用量。同时严格控制入过滤机料浆的水分尽可能在36%以下。
    2)单台过滤机的过滤性能下降时,可能是滤布损坏,可以通过监测滤液中的含泥量进行判断,将损坏的滤布更换即可。同时要查明滤布提前损坏的原因,尤其要防止湿法生料磨篦缝增大或磨尾筛损坏出现料浆“跑粗”现象(有时含有少量碎段)。
    3)在更换滤布前,预先准备一定数量的高钙石灰石和高硅砂岩配料的料浆,尽可能缩短更换滤布的时间,这样将对窑产量的影响控制在250t/d以下。
    4)用一台料浆泵,将含泥滤液送到生料磨的磨头储水箱中供生料磨使用;为防止沉淀,在储水箱的底部布置压缩空气控制管,不断进行吹气。
3.2破碎机锤头镶嵌耐磨合金钢
    烘干破碎机采用45号高级碳素钢材质的锤头是逐步磨损的,对此,采取在锤头中间镶嵌硬质耐磨合金钢(见图lc),锤头磨损明显延缓。
3.3降低入高温风机的粉尘浓度
    由于窑系统的漏风。增加风机和窑尾电除尘器的负荷,需提高高温风机转速,使得入风机的含尘浓度增加,加快风机磨损。对此,一方面堵漏(如,翻板阀密封性能完好,管道磨损后及时修补,检查孔和人孔门经常处于密闭状态),减少系统漏风;另一方面,可将C1内筒加长500mm,提高除尘效率,降低入高温风机的含尘浓度。
3.4  三次风阀浇注料预先浇注
    采取预先浇注好浇注料的调节阀后,其使用寿命达到8个月以上,满足了与回转窑同步维修的要求。
3.5  窑口采用尖晶石耐火砖
    窑头缩口部分采用尖晶石耐火砖(技术性能参数见表2)代替浇注料,对于挡砖圈,采取焊接锚固件后浇注浇注料,其高度与砖面持平。
表2   尖晶石耐火砖技术性能参数

物理性能

参数

化学成分

参数

耐火度/

≥l730

MgO/%

≥85

体积密度/(kgm3)

≥2950

A12O3/%

≥9

显气孔率/%

≤l6

Fe2O3/%

≤0.7

冷压强度/MPa

≥45

SiO2/%

≤0.6

热震稳定性(1100-水冷)/

≥l2

 

 

荷重软化点T0.6

≥l 700

 

 

  
 
4  效果与体会
    采取上述措施后,该生产线运行周期和运行质量得到提高(见表3),回转窑的运行更加平稳,生产线检修工作量下降,2007年3-5月曾创造61d不停窑的生产记录,取得了良好的经济效益。
表3   湿磨干烧生产线生产运行统计

时间

产量

(th)

运转率

/%

标准煤耗

(kg/t)

3d抗压强度

MPa

采取

措施前

(2006)

8

65.64

86.97

131

30.3

9

70.50

94.56

128

32.7

11

72.01

100

123

31.1

12

65.37

93.55

118

31.4

采取

措施后

(2007)

2

72.10

98.47

127

31.2

3

71.23

90.58

120

30.2

4

71.42

100

123

31.4

5

70.57

95.6l

126

31.3

6

69.18

98.78

125.6

31.5

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