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谈水泥粉磨站开流磨改为圈流磨的技术要求-水泥粉磨站 |
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Φ2m×9.0m磨机长径比为4.5,是长磨中的一种。长磨长期以来被认为“设计成圈流循环系统是不适当的”,因此在物料粉磨工艺中长磨往往只设计成开流粉磨系统,很少见到圈流长磨系统投入使用的报导。然而我厂将Φ2m×9.0m开流生料磨改成圈流粉磨系统后,磨机台时产量提高了55%,产品单位产量电耗降低29.01%。事实证明,无论从产量提高的幅度还是从节电效果的角度看,这一改造是成功的。
表1说明第5次试验细度合格,产量最高,因此本系统最佳循环负荷率为40%,这一循环负荷率显然比圈流短磨系统低得多。
由表2可见,改为圈流系统后虽增加配套动力80kW,但磨机运行电流负荷比开流时下降50A,而台时产量却提高了55%。粉磨每吨生料节电4.34kWh,节电率为22.25%。此外,改为圈流系统后的8~9月份正当雨季,入磨物料总含水量比开流时高出1%,这对于圈流粉磨系统台时产量的提高有不利的影响,否则其台时产量提高的幅度和节电的效果会更显著。
3 体会 Φ2m×9.0m磨机由开流改为圈流的成功,说明长磨也可用在圈流系统中。相对于圈流短磨系统而言,圈流长磨系统的弱点是物料在磨内的流通阻力较大,如不进行适当的改造,物料在磨内的流速就慢,磨内的停留时间就长,这样就会形成过粉磨。因此要有效地提高圈流长磨系统的台时产量,就要使物料的流速加快。解决的办法有:加大隔仓板篦缝和磨尾筛筛缝的宽度;合理调整粉磨各仓的长度及研磨体组配;减少隔仓板数量;增加系统的风压、风量等。针对圈流长磨系统出磨物料较细的特点,只要选粉机选粉效率高,回料量就少,不易形成料垫而影响磨机粉磨能力的发挥。所以即使其循环负荷率并不象圈流短磨系统那样高(约为150%~300%),但却能使整个粉磨系统的产量有较大幅度的提高。 -----------------------------------------
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