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风扫煤磨着火原因及解决措施-风扫煤磨事故-风扫煤磨故障 |
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风扫煤磨着火原因及解决措施-风扫煤磨事故-风扫煤磨故障 2003年试生产阶段曾发生过三次磨内着火爆炸事故,虽未造成设备的损坏,但均采取停磨处理,延误了正常的生产。本文就这三次着火事故进行分析并提出预防解决措施。 1 三次着火事故分析 表1 三次煤磨着火经过
表2 煤粉化学成分
三次风扫煤磨着火事故有以下两个特点:①着火事故发生在停磨操作过程中,在风扫煤磨主电动机停的瞬间;②着火之前自动系统所监控的系统参数没有任何异常,着火瞬间系统参数都是无征兆突变,中控及现场很难做出判断采取措施。另外从表2看,每次着火煤的挥发分都较高(在25%以上),比平时高4%左右。 1.2着火事故原因分析原煤在粉磨过程中边研磨边烘干,停磨前随着入磨煤量的减少,粉磨煤粉细度变细,而煤粉挥发分又较高,因此当入磨冷风掺入不够且温度持续过高时,很容易引起煤挥发分的大量析出。此时如果磨内因撞击、摩擦产生静电,正负离子碰撞产生火花时就容易引起着火爆炸;同时煤磨废气湿度较大,易结露,是一种具有爆炸性的气体。当煤粉浓度在45~2000g/m3之间,磨内掺入冷风不够,温度过高或停磨瞬间因摩擦、静电等偶尔产生火花时,二者条件吻合,也会发生着火爆炸。 2 解决措施 2)尽量避免煤粉制备系统设备的急停车,否则一方面易于造成系统内部高温,另一方面容易因撞击、摩擦及电气原因引起火花,为着火创造条件。必须急停车时一定要及时调整阀门开度,关闭热风阀门,开启冷风阀门,及时给系统降温。 3)改进风扫煤磨CO2灭火装置系统,由手动改为自动,按设定条件及时自动开启灭火装置。 3 效果 |